許鴻國學的選礦專業,2015年7月碩士畢業后,他就做好了與選礦工藝打交道的準備,并在內心種下一顆“干大事”的種子,立志為企業科技進步貢獻自己的力量。
在汝陽選礦二廠投產初期,半自磨機臺效低、頻繁漲肚等現象時有發生,他二話不說,積極投入到半自磨機臺效提升技術攻關當中,與團隊一同開展運行試驗。白天蹲守現場,觀察現象,收集數據;晚上進行數據分析、匯總;遇到疑難困惑時,反復查閱書籍、文獻,直到摸清弄懂。他總是說“辦法總比困難多,不會的就去學,一定能攻克。”在堅持不懈的努力下,他和團隊終于摸索出了一套適合生產實際的鋼球添加制度、頑石返回制度以及運行參數控制標準,解決了半自磨機漲肚、頑石返回對半自磨機產能影響等一系列生產“卡脖子”難題,實現了半自磨機臺效的有效提升。
半自磨機臺效提升技術在車間全面推廣后,他又馬不停蹄地投入到《高品鉬精礦生產技術攻關項目》中,開展了磨礦分級參數優化、階段流程品位控制、藥劑制度完善以及崗位操作要點規范等一系列工作。
通過多次試驗,突破了試機投產以來鉬精礦品位無法達到高品要求的難點,制定了高品鉬精礦生產操作標準,為生產高品鉬精礦提供技術指導。與此同時,他還積極推進ACT專家系統在選礦二廠的使用,實現磨礦自動控制,優化了浮選工藝,降低了尾礦鉬金屬含量。
他參與的《提高汝陽鉬精礦成品率和回收率工藝技術研究》科研項目和生產工藝研究,使選礦二廠鉬金屬回收率提升2.1%,產生經濟效益1051.30萬元。組織開展的選鐵產能和品位提升技術攻關,鐵精礦產量翻了一番,品位提升了1.7個百分點,達到60%。
他和攻關小組共同申請的《一種新型磨機》《一種提高半自磨磨礦效率的裝置》《一種鉬礦浮選尾礦漿濃縮裝置》《一種浮選機穩流板》四項實用新型專利,全部獲批通過。