還原爐高壓啟動項目是天宏硅業公司2016年重點技改項目。近日,公司技術人員做了大量細致的摸排工作,對國內多家多晶硅企業進行了實地考察分析,經過反復的試驗和專家論證,并結合公司現有設備的特點和生產需求,最終確定了還原爐啟動技術改造方案。目前,項目即將進入設備調試運行階段。
技術改造前,還原爐采用在氮氣氣氛下的單圈高壓啟動方式,其弊端是存在電源空燒時間長、電耗大,容易造成硅芯表面氧化燒融等問題,并且,因啟動電壓無法調節,極易造成電極擊穿引起接地急停。技改后,還原爐采用在氫氣氣氛下全部硅芯同時高壓啟動的方式,摒棄了原有啟動時的缺陷,將會有效杜絕硅芯氮化氧化,延長電極壽命,減少接地故障,大大縮短啟動時間,提高產品質量,節約還原電耗,進一步降低生產成本。
技改項目實施過程中,公司多晶硅生產部電氣車間克服了種種困難的影響,在確保技改質量的前提下,本著降本增效的原則,堅持進行修舊利廢,科學制定施工計劃,最大程度的利用公司現有材料自主開展工作,獨立完成了600余米電纜、橋架的鋪設。在施工過程中,注重每一個細節,如對電纜橋架的走向問題進行了反復論證,并請專家實地查驗,最終選擇了地下穿行的施工方案,該方案不但安全,且節省電纜200余米。
還原爐氫氣高壓啟動技改項目的實施,彌補了還原爐啟動方式與國內外先進水平的差距,將為公司進一步提升產品質量提供強有力的技術支撐。