今年以來,寶鈦集團鈦帶公司科學研判新形勢新市場,精準明確戰略定位,以合同為導向,以交期為己任,不斷激發干部職工的創造性、積極性,截至5月底,他們實現產量4009.051噸,同比增長109.72%;產值45157.96萬元,同比增長74%,提前一個月完成了半年生產任務。
堅定信念 多措并舉抓生產
面對完成產量8000噸,減虧3000萬的奮斗目標,鈦帶公司全體干部職工主動適應、把握公司發展新常態,堅信發展才是解決一切問題的基礎和關鍵,掀起了“時不我待,只爭朝夕,相信自己,挑戰自我,錘煉擔當品質,以實干謀發展”的工作熱潮。公司領導班子和黨支部堅持有所為、有所不為,把“看得見的手”和“看不見的手”一并用好,著力提高科學管理的水平。通過對內部進一步深挖潛力,促使產能大幅上升;積極推動與相關單位業務合作,緩解了內部工序的生產瓶頸;利用公司設備的富裕產能,拓展帶料加工業務,在滿足公司生產合同的前提下,極大地拓展了業務范圍。特別是試行原料供應方式的改變,進一步強化了公司 “產、供、銷”一體化主體責任,變被動為主動,為公司持續發展奠定了堅實的基礎。
創新驅動 破解瓶頸保生產
為進一步提升生產組織的管理水平,達到統籌安排、計劃合理、分工到位、任務明確的效果,公司通過精益管理,進行詳細周密的日生產計劃、周計劃、月計劃安排,時間節點環環相扣一目了然。各車間、班組任務明確、責任清晰,生產依據計劃有序進行。聯合酸洗、20輥軋機、脫脂修磨等重要關鍵工序的生產效率同比提升了10%~15%。試行改變原料領取方式,達到了關口前移的效果,從光錠或光坯開始追蹤生產進度、質量,確保了生產原料的及時供給和源頭質量把控,解決了原料拖期因素影響成品交付率的問題。人員不足是鈦帶目前最大的瓶頸,軋機、酸洗等班組月出勤高達30~35班次,公司領導、各車間主任每天深入現場與職工同甘共苦,科學分析,積極挖潛,理順關系,想職工之所想,急職工之所急,采用彈性工作方式,變推動式生產為拉動式生產,使生產流程更加順暢、高效,產能大幅提升,產量大幅增加,實現了3月份凈入庫量240噸,4月份凈入庫量242噸,5月份凈入庫量245噸的良好成績。
對產品合同的數量、交期、標準等進行全面評估,做到合同數據量化,并及時與銷售、外貿進行溝通,確保信息準確無誤。針對特殊、重點合同,及時召集專題會討論,安排部署具體工作,做到了風險評估到位,問題提前預估處理,保障了生產有序進行,確保產品及時交付。通過優化生產工藝,加強生產過程管控,不斷提升鈦帶產品品質,鈦帶卷式產品質量逐漸得到意大利、韓國等國家認可,截至5月份,已完成出口產品交貨245.92噸,其中3月份單月出口產品交貨118.261噸,均創歷史新高。復合板用料一直是公司的主打產品之一,公司高度重視,根據每個用戶的不同的需求,交貨期要求短的實際情況,提前溝通備料,加強內部協作、配合到位,積極與生產部聯系,推動外部協作,確保了按客戶要求準時交付,通過努力實現了產品最短交貨期20天的良好成績。
質量管理 技術攻關顯成效
圍繞不斷提升鈦帶產品質量這一永恒課題,技術人員積極與專家進行技術交流,向研究院提交項目申請,進行內部項目分解,發揮小20輥軋機產能,通過小批次開展酸洗扒道試驗,有效去除了箔材0.04~0.06毫米成品表面大面積小起皮的問題;通過增加熱軋帶卷橫向同板差測量,形成常規記錄分析,摸索出熱卷板型差異化對產品質量的影響;針對現存鑄錠、板坯質量問題,向專家提交PPT進行簡要說明,得到專家技術指導,提升了冷成品帶卷的質量;大力推廣Gr.37鈦合金帶卷工程化應用研究,在2018年成功交付4.5噸出口合同的基礎上,積極聯系客戶,得到了客戶最新的使用反饋,就客戶提出的表面砂磨紋路、成品厚度等問題制定了專門的技術方案;在認真總結前期Gr.37低合金帶卷生產中暴露的不足點的基礎上,持續優化工藝,結合酸洗扒道工藝,為有效去除低合金帶材表面吸氣層、硬化層提供了有力保障;積極向意向客戶提供樣品,拓展了汽車、焊管等領域Gr.37帶卷的市場應用,同時實現了Gr.9、TA1醫用帶材的穩定性能,得到客戶高度認可;通過努力,TC4 0.4mm帶材已簽訂80公斤訂貨合同,建筑裝飾用鈦板在鈦博覽會贏得客戶好評,氫能源鈦帶已小批量試用,客戶反映良好;通過提升全員質量意識、過程控制、工藝改進等,箔材、帶材成品率同比提高0.13%~3.2%。
【責任編輯:王新權】